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煤粉输送系统保存问题及原因剖析

[作者:尊龙凯时机械 日期:2020-01-02 点击:2038]

某水泥厂输送煤粉系统保存问题及原因剖析 。皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机都是输送系统中常用的输送设备 ,划分适合差别的输送角度、输送物料、输送情况 。板链斗式提升机是比较常用的笔直输送设备 ,尤其是NE系列斗式提升机更为常用 。

3.1下料及排气管梗塞

系统使用初期 ,常因供料螺旋喂料机与计量仓间的下料管梗塞而不下煤 ,同时泵仓排气管也爆发结皮梗塞 。原设计中泵仓排气管出口与螺旋喂料机尾端排气管相连 ,然后进密头一次风机风管 ,管路长角度小 ,排气效果差 。系统正值冬季试用 ,天气严寒又多雨雪 ,空气湿度大 ,煤粉水分有时在2%以上 ,管壁爆发结露 ,造成煤水混淆而结皮堵料 。

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3.2返风跑煤

返风是指输送空气由混淆室经排料口排入集料箱内 ,与轴承密封空气混淆 ,突破物料密封层进入泵体 ,沿泵体上升 ,经排气管排出 。这是该系统一直保存的主要问题 。当有少量返风爆发时 ,集料箱内的物料为被流态化 ,泵送煤量爆发波动;当返风量大时 ,大宗煤粉被带起 ,从排气管出口排出 ,即爆发跑煤现象 ,撒落在泵体、运行电机及设备平台上 ,严重污染了情况 ,损害了设备 。造成返风的原因有如下几个方面:

3.2.1料机喂料量异常波动

该系统使用以来 ,喂料机喂料量经常波动 ,在系统没有爆发返风等异常情况时 ,喂料设准时4vh ,实际下料瞬时显示经常波动在0.2-5.5vh ,斗式提升机一旦泛起这样的波动 ,时问不长就爆发返风跑煤现象 。因为在泵速一准时 ,这样大的料量波动 ,难以形成稳定良好的物料密封层当泵体内料量处于波动低限时 ,由于泵转速及输送空气压力 ,阀杆位置来缺乏调解以满足泵体内应有的阻力 ,从而破坏了料封压力与输送空气压力之间的平衡 ,使输送空气压力大于料封压力 。

3.2.2泵的转速和实际喂料量不匹配

泵的一定转速要对应一定规模的暇料量 ,才华包管物料密封层的合理、稳定以及泵电机运行正常 。该泵使用初期 ,由于缺少板链斗式提升机给定的对应数据 ,没有能够凭据喂煤量的巨细实时调解泵转速 ,如当喂煤量2-6.3Uh时 ,泵电机转速均为1050rmin ,如在4th以下时 ,这样高的转速很容易爆发返风甚至跑煤现象 。这是由于转速过高时造成喂料机及集料箱内的煤量相对减少 ,料封压力小所致 。

3.2.3轴端密封清吹空气使用不当

使用初期 ,因对密封压力值的巨细认识缺乏以及减压阀未实时调解 ,密封空气压力偏高 ,结果使集料箱内的物料流态化 ,不可爆发良好的物料密封层 ,密封空气与返回泵体内的输送空气汇合导致返风跑煤 。

3.2.4板链提升机浮动止回阀的调解使用不当

使用中 ,因阀杆重锤位置调近始端 ,造成阀力臂过短 ,料封压力降低 ,混淆室压力大于料封压力而返风跑煤 。

3.3剖析炉喂煤量波动

该喂媟系统始终保存喂煤量的异常波动 。投运初期 ,由于供煤计划设计、煤粉质量、气候、使用操作治理等方面的问题 ,炉喂煤量波动很大 ,经接纳一系列处理步伐后趋于平稳 ,但异常波动仍然保存 。其原因有下述几方面

3.3.1喂料机供煤不稳

该系统接纳50t贮煤仓 ,经斗式提升机的下料器搅拌松动后 ,由主螺旋喂料机给计量秤供煤 。因此 ,喂料机填充率、转速及煤质均关系到喂煤量的稳定与否 。而实际上由于煤仓及供煤来源设计上的缺陷 ,该煤仓没有设稳流、稳压仓 ,设计中又没有明确提出煤仓料位的控制参数 ,煤仓中的煤为煤磨细疏散器及电收尘器收下的细粉 ,在煤仓中呈层状聚集 ,其比重、水分、密实度、温度、细度等性能各异并且变革较频繁 ,下料口部位又无流化混淆装置 ,加之仓位控制忽高忽低 ,从而造成实际喂煤量的波动 。

造成供煤不稳的另一个原因是 ,仓内落入异物或由于煤仓内煤粉爆发自然而留有焦渣 ,使喂料机运行受阻 ,从而爆发转速异常 ,造成供煤波动 。

3.3.2操作控制使用不当而爆发返风

泵设计输送量是1ー8h ,为便于控制炉温 ,开始一般为0.2-2vh ,易返风及跑煤 ,有时四个小时内跑煤七次 。原因是泵最低转速达不到设计值 ,仅为700r/min ,板链式斗式提升机不可适应低输送量 ,从而无法爆发有数的物料密封层 。一旦泛起返风 ,对自动计量秤爆发影响 ,引起输送量的波动 。后经调解视察 ,在在其它方面均正常的条件下 ,最初输送量达4vh以上时 ,基本上无返风 ,输送量波动也降低到士0.5h以下 ,并进一步找出了量与泵速的对应关系为2-4th70or/min;4~6h;750~800r/min;6~8uh;850~950r/min;>8uh1100~150r/min 。

泵用空气由两合罗茨风机提供 ,正常运行中只需一合供气 ,且一定喂煤量要求对应一定的输送气压及气量 ,但实际使用中有时输送压力调解过高 ,造成返风 ,从而使炉喂煤量爆发波动;有时 ,输送压力又过低 ,造成供煤不畅 ,甚至多次爆发泵出口输送管道梗塞现象 。

3.4系统中保存的其它问题

3.4.1轴端密封圈损坏

该泵轴端密封接纳单独气源供气 ,其优点是可以对气量气压灵活调理 ,气体可预先进行净化处理 。设计上要求传动端减压阀压力在1.76kgcm2以上 ,卸料端减压阀压力在2.5kg/cm以上 ,具体值随泵操作压力而定 。实际使用中多次爆发压力低于要求值现象 ,有时甚至供气设备跳停 ,泵仍带料运行 ,结果造成煤粉进入密封装置 ,损坏了密封圈 ,轴承内漏入煤粉烧坏轴承 。使用初期 ,还保存清吹压力过大现象 ,这样一方面会吹走密封圈中的润滑油 ,使煤粉进入轴承;另一方面使螺旋轴内物料流态化 ,起不到料封作用 ,从而引起返风 。

3.4.2轴端润滑不当

由于设备所处情况卑劣 ,轴端润滑接纳高度稳定的耐高压润滑脂 ,要适量加入 ,不可过多或过少 ,不然均会引起轴承高温 ,实际使用中多次爆发加油过勤而造成轴承连续高温现象 。

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